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Título : Plan de optimización del sistema de producción aplicando el método HEIJUNKA y distribución de la planta AMBAFLEX Cía. Ltda
Autor : Rodríguez Soria, Erik Andrés
González Acurio, Mario Andrés
Director(es): Acosta Velarde, Jaime Iván
Tribunal (Tesis): Moyano Alulema, Julio César
Palabras claves : TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;SISTEMA DE PRODUCCIÓN;MÉTODO HEIJUNKA;MÉTODO S.L.P.;MÉTODO DE ESLABONES;ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS
Fecha de publicación : 15-feb-2022
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Rodríguez Soria, Erik Andrés; González Acurio, Mario Andrés. (2022). Plan de optimización del sistema de producción aplicando el método HEIJUNKA y distribución de la planta AMBAFLEX Cía. Ltda. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Identificador : UDCTFM;85T00686
Abstract : The objective of this technical project was to elaborate a plan to optimize the production system of the company "Ambaflex Cía. Ltda.", through the control of its production processes to generate a standardization and leveling of its lines, besides proposing a plant distribution for its new location. This was done through the segmentation of the star products depending on the volume of production. Initially, a study was carried out applying the Heijunka method, which allowed to measure and controlthe different variables of the process to later establish the effective production rhythm, determining the adequate Tack time (production cadence to satisfy the demand of your clients) and Pitch (production and packaging time of a production unit). Because the company needed to move, an analysis was carried out through the link method and S.L.P. (systematic planning of plant distribution), with this we proposed a plant distribution that allowed to have a balanced production flow. The problems found in the high and low density extruders, and three- shaft co-extruder, as wellas in the Comexi TAGA-1500 and YT-61000 printers, were solved by elaborating a plan for the standardization of the plastic casing manufacturing processes, applying criteria from the study of methods and times, achieving a reduction of 2415.14 minutes in the total production, also the production delays were mitigated through the application of the leveling of the workload under the standards of the Heijunka method. The study revealed the need to better distribute the machinery in the new production plant, for which a plant distribution model was proposed under the aforementioned methods, achieving a risk reduction of 55%. For there to be significant changes in production, continuous improvement and future application of the proposed plan is needed.
Resumen : El presente proyecto técnico tuvo como objetivo elaborar un plan para optimizar el sistema de producción de la empresa “Ambaflex Cía. Ltda.”, mediante el control de sus procesos productivos para generar una estandarización y nivelación de sus líneas, además de proponer una distribución de planta para su nueva locación. Esto mediante la segmentación de los productos estrella dependiendo del volumen de producción. Inicialmente se realizó un estudio aplicando el método Heijunka el cual permitió medir y controlar las diferentes variables del proceso para posteriormente establecer el ritmo efectivo de producción, determinando el Tack time (cadencia de producción para satisfacer la demanda de tus clientes) y Pitch (tiempo de producción y empaque de una unidad de producción) adecuados. Debido a que la empresa requería mudarse se ejecutó un análisis a través del método de eslabones y S.L.P. (planeación sistemática de distribución de planta), con esto se planteó una distribución de planta que permitió tener un flujo de producción equilibrado. La problemática encontrada en las extrusoras de alta, baja densidad y co-extrusora de tres ejes, asimismo en las impresoras Comexi TAGA-1500 y YT-61000, se resolvió elaborando un plan para la estandarización de los procesos de fabricación de fundas plásticas, aplicando criterios del estudio de métodos y tiempos, logrando una disminución de 2415.14 minutos en la producción total, también se lograron mitigar los retrasos en la producción mediante la aplicación de la nivelación de la carga laboral bajo los estándares del método Heijunka. El estudio realizado reveló la necesidad de distribuir de mejor forma la maquinaria en la nueva planta de producción, para esto se propuso un modelo de distribución de planta bajo los métodos ya mencionados, alcanzando una disminución de riesgos del 55%. Para que existan cambios significativos en la producción, se necesita la mejora continua y aplicación a futuro del plan propuesto.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16306
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