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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorMoyano Alulema, Julio Cesar-
dc.contributor.authorOrtiz Gonzalez, Tatiana Jackeline-
dc.date.accessioned2019-04-29T16:43:41Z-
dc.date.available2019-04-29T16:43:41Z-
dc.date.issued2018-08-17-
dc.identifier.citationOrtiz Gonzalez, Tatiana Jackeline. (2018). Mejoramiento de la productividad de capelladas sublimadas en la empresa TEIMSA S.A. con la implementación de Value stream map, Kanban como herramientas Lean Manufacturing. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10496-
dc.descriptionEl objetivo del presente trabajo de titulación es mejorar la productividad de capelladas sublimadas en la empresa TEIMSA S.A. con la implementación de Value Stream Map, Kanban como herramientas Lean Manufacturing. Para cumplir tal objetivo, se aplica la siguiente metodología: primero, evaluar la situación actual de la producción de capelladas sublimadas mediante el mapeo de la cadena de valor; segundo, realizar un Value Stream Map mejorado con el fin de eliminar los desperdicios lean detectados; tercero, aplicar kanban en la línea de producción; cuarto, evaluar la mejora alcanzada. Se emplea técnicas de ingeniería de métodos y tiempos: diagramas de proceso; herramientas lean manufacturing de diagnóstico: vsm; herramientas lean manufacturing operativas: tarjetas kanban de producción (amarilla, verde, blanca, rosada y roja); herramientas lean manufacturing de seguimiento: gestión visual; herramientas CAD, como el software Solidworks, para realizar el vsm. Con la implementación de las situaciones de mejora se obtuvo los siguientes resultados: lead time de 1,3 días; tiempo de valor añadido igual a 1.2 días; tiempo de valor no añadido igual a 1 hora; porcentaje del producto no conforme de 0.7%. En conclusión, mediante la eliminación de los desperdicios lean se redujo 3.2 días el lead time, 2.8 días el tiempo de valor añadido, 3.22 horas el tiempo de valor no añadido y el 7% del producto no conforme. Por último se recomienda la aplicación de un mecanismo de control frecuente, en la línea de producción, que apunte a identificar y medir las diferentes causas que generan los desperdicios y que arroje información sobre las necesidades de mejora que deben realizarse.es_ES
dc.description.abstractThe objective of this degree work is to improve the production of sublimated shoe patches in the company TEIMSA S.A. with the implementation of Value Stream Mapping (VSM), Kanban as the Lean Manufacturing tool. To accomplish this objective, the following procedure was appplied: first, to evaluate the current situation of the production of sublimated shoe patches througth the Value Stream Mapping; secon, to do an improved Value Stream Mapping with the purpose of eliminating the detected lean waste; third, to apply Kanban in the production line; fourth, to evaluate the achieved improvement. Techniques of methods and time engineering were employed such as: process diagrams; diagnostic lean manufacturing tools: VSM; operating lean manufacturing tools: productions Kanban cards (yellow, green, withe, pink and red); monitoring lean manufacturing tools: visual management; and CAD tools, such as the Solidworks software to do the VSM. After implementing the improvement situations, the following results were obtained: lead time of 1.3 days; value added time equals to 1.2 days; non-value added equals to 1 hour; percentage of the non-compliant product of 0.7%. In conclusión, througth the elimination of lean waste, the lead time was reduced 3.2 days, the value added time 2.8 days, the non-value added 3.22 hours, and the non-compliant product 7%. Finally, it is recommended the application of a frequent control mechanism in the production line, wich aims to identify and measure the different causes that generate the waste and provides information about the improvement needs that must be made.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFM;85T00524-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectTECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍAes_ES
dc.subjectSOLIDWORKS (SOFTWARE)es_ES
dc.subjectVALUE STREAM MAPes_ES
dc.subjectSUBLIMACIÓNes_ES
dc.subjectDISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD)es_ES
dc.subjectCAPELLADASes_ES
dc.titleMejoramiento de la productividad de capelladas sublimadas en la empresa TEIMSA S.A. con la implementación de Value stream map, Kanban como herramientas Lean Manufacturing.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalGuamán Lozano, Ángel Geovanny-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
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