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Título : Aplicación de la metodología DMAIC enfocada en la mejora del proceso productivo en las líneas de retorcido y bobinado de hilos plásticos de la Empresa HIPLAS
Autor : Barragán Purcachi, Edison Joel
Vásconez Castillo, David Alexander
Director(es): Guamán Lozano, Ángel Geovanny
Tribunal (Tesis): Vásconez Núñez, Daniela Carina
Palabras claves : TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;METODOLOGÍA DMAIC;MEJORA CONTINUA;HILOS PLÁSTICOS;DISEÑO EXPERIMENTAL;CARACTERÍSTICA CRITICA DE CALIDAD (CTQ)
Fecha de publicación : 15-nov-2022
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Barragán Purcachi, Edison Joel; Vásconez Castillo, David Alexander. (2022). Aplicación de la metodología DMAIC enfocada en la mejora del proceso productivo en las líneas de retorcido y bobinado de hilos plásticos de la Empresa HIPLAS. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Identificador : UDCTFM;85T00759
Abstract : The aim of this work was to apply the Define, Measure, Analyze, Improve, and Control (DMAIC) methodology focused on the improvement of the production process in the twisting and winding lines of plastic yarns of the company HIPLAS. This methodology consists of five stages: define, measure, analyze, improve and control. Initially, it was resolver that Banana thread is one of the most required products in the agricultural market; however, customer acceptance of the company’s product is low. Through the application of surveys, it was determined that tensile strength, or breaking strength, was the critical to quality (CTQ) characteristic to be analyzed. On the one hand, tensile tests were carried out under the NTE INEN-ISO 2307 standard, which determined that the product was approximately 20% below the level of the competition. On the other hand, through the Failure Mode and Effects Analyze, it was found that the processes of melting the formula and the water cooling of the film are critical. Thus, an experimental design 22 was applied to determine its incidence on the CTQ, the same as when working at its high levels of 30ºC for cooling temperature and 350ºC for the melting temperature, showed its importance for the final product, as a result the optimum technical operating parameters. Due to the incapacity of the current process, support tools were designed for the staff which facilitated more efficient work, reflected in the increase of the Pp index from 0.62 to 1.02 and Pp from 0.49 to 0.87, as well as the reduction of approximately 47% in the standard deviation of the process. For the control of these processes, the acquisition of an AGGREKO chiller model WCC50 MK4 is recommended in response of the lack of a control system on the refrigeration process.
Resumen : El presente trabajo tuvo como objetivo aplicar la metodología DMAIC enfocada en la mejora del proceso productivo en las líneas de retorcido y bobinado de hilos plásticos de la empresa HIPLAS. Dicha metodología consta de cinco etapas: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Inicialmente, se determinó que el Hilo Bananero es uno de los productos más demandados dentro del mercado agrícola, sin embargo, la aceptación del cliente por el producto de la empresa es baja. Mediante la aplicación de encuestas se determinó que la resistencia a la tensión, o fuerza de rotura, era la característica critica de calidad (CTQ) a analizar. Se realizó ensayos de tracción, bajo la norma NTE INEN-ISO 2307, los cuales determinaron que el producto se encontraba aproximadamente un 20% bajo el nivel de la competencia. A través del Análisis Modal de Fallos y Efectos, se comprobó que los procesos de fundición de la fórmula y el enfriamiento por agua de la película son críticos. Así, para conocer su incidencia en la CTQ se aplicó un diseño experimental 22 que, al trabajar en sus niveles altos de 30°C para la temperatura de refrigeración y 350°C para la temperatura de fundición, demostró su significancia hacia el producto final, siendo estos los parámetros técnicos óptimos de operación. Debido a la incapacidad del proceso actual, se diseñaron herramientas de apoyo para el personal facilitando la realización de un trabajo más eficaz, reflejado en el aumento de los índices Pp de 0,62 a 1,02 y Ppk de 0,49 a 0,87, además de la reducción aproximada del 47% en cuanto a la desviación estándar del proceso. Se recomienda para el control de dichos procesos, la adquisición de un chiller AGGREKO modelo WCC50 MK4 en respuesta a la falta de un sistema de control en el proceso de refrigeración.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18874
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